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一次高溫風(fēng)機(jī)軸承損壞導(dǎo)致停窯事故處理及分析

2022-06-28

王雖新 王建章

(蘭州祁連山水泥商砼有限公司)

摘 要:高溫排風(fēng)機(jī)經(jīng)檢修更換電動(dòng)機(jī)端軸承運(yùn)行幾天后,現(xiàn)場(chǎng)專業(yè)巡檢和中控持續(xù)監(jiān)測(cè)振動(dòng)值均超限,且有明顯上升趨勢(shì),采取一定措施后未見明顯好轉(zhuǎn)。經(jīng)判斷為軸承損壞,通過妥善處置后主動(dòng)停窯更換新軸承,對(duì)事故原因進(jìn)行了分析,以避免此類事故的再次發(fā)生。實(shí)踐表明,選擇質(zhì)量可靠的軸承和對(duì)軸承振動(dòng)值進(jìn)行實(shí)時(shí)智能動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)對(duì)主機(jī)設(shè)備的可靠運(yùn)行非常重要。

某公司3000t/d水泥熟料生產(chǎn)線于2009年3月投產(chǎn)運(yùn)行,高溫風(fēng)機(jī)型號(hào)為W6-2×30-14 No.35F,風(fēng)量550000 m3/h,全壓8500 Pa,工作風(fēng)溫350 ℃,轉(zhuǎn)速≤960 r/min,安裝使用的軸承型號(hào)為23048CC/C3W33。軸承潤(rùn)滑方式為油站供油油浸式潤(rùn)滑,油品選用CKC-320#齒輪油。巡檢發(fā)現(xiàn)風(fēng)機(jī)靠電動(dòng)機(jī)端軸承由于鎖圈止退圈損壞后鎖圈易松動(dòng),軸承易損壞。決定在年度窯系統(tǒng)次計(jì)劃?rùn)z修時(shí)(2017年1月10~15日)對(duì)高溫風(fēng)機(jī)軸承進(jìn)行更換作業(yè),查庫(kù)房庫(kù)存有該型號(hào)軸承兩盤,領(lǐng)用后,經(jīng)檢查包裝未發(fā)現(xiàn)異常,檢測(cè)軸承滾子游隙為0.25 mm,判斷可以使用,軸承經(jīng)油煮加熱到100 ℃,時(shí)間為8 min,安裝后測(cè)靠電動(dòng)機(jī)端軸承外圈偏差為0.01 mm,風(fēng)葉北側(cè)外圈偏差為0.012 mm,軸承符合安裝要求。

3月7日21:15 2#窯點(diǎn)火升溫,高溫風(fēng)機(jī)開機(jī)后檢測(cè)風(fēng)葉北側(cè)水平軸承振動(dòng)值為0.53 mm/s,垂直振動(dòng)值為0.47 mm/s,靠電動(dòng)機(jī)端軸承水平振動(dòng)值為0.42 mm/s,垂直振動(dòng)值為0.36 mm/s。3月9日23:58投料生產(chǎn),實(shí)測(cè)風(fēng)葉北側(cè)水平軸承振動(dòng)值為1.28 mm/s,垂直振動(dòng)值為0.97 mm/s,靠電動(dòng)機(jī)端軸承水平振動(dòng)值為1.32 mm/s,垂直振動(dòng)值為1.06 mm/s。3月18日由于高溫風(fēng)機(jī)振動(dòng)值超過7.6 mm/s,停機(jī)檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)軸承滾子及內(nèi)外圈滾道損壞,更換新軸承造成停窯19.5 h的設(shè)備事故。具體說明如下。

1 事故的經(jīng)過及處理

3月17日4:30左右,水泥窯中控操作員發(fā)現(xiàn)高溫風(fēng)機(jī)電動(dòng)機(jī)端軸承振動(dòng)值較3月16日振動(dòng)值1.9 mm/s增加0.3 mm/s,于是通知設(shè)備專業(yè)巡檢人員現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量振動(dòng)值,經(jīng)檢測(cè)發(fā)現(xiàn)振動(dòng)值較3月16日振動(dòng)值上升了0.75 mm/s,告知中控操作員密切關(guān)注振動(dòng)值趨勢(shì)。8:30設(shè)備主管人員再次測(cè)量振動(dòng)值為2.5 mm/s,要求中控密切注意并逐級(jí)匯報(bào)。14:00左右再次測(cè)量時(shí)振動(dòng)值增加到4 mm/s左右,決定降低高溫風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速10 r/min運(yùn)行,振動(dòng)值依然上升。公司領(lǐng)導(dǎo)要求部門組織人員做好停窯檢查處理準(zhǔn)備工作并密切關(guān)注(見圖1)。3月18日1:00左右振動(dòng)值上升到7.6 mm/s時(shí),后于1:30停機(jī)檢查,打開后檢查發(fā)現(xiàn)軸承4顆滾子嚴(yán)重?fù)p壞(見圖2),軸承內(nèi)圈跑軌磨損嚴(yán)重(見圖3),檢查軸承鎖圈緊固,軸承潤(rùn)滑良好。實(shí)測(cè)風(fēng)葉北側(cè)軸承滾子游隙0.3 mm,較安裝時(shí)增加0.05 mm,且振動(dòng)值有上升趨勢(shì),綜合考慮后決定更換新軸承。次日14:00新購(gòu)軸承到廠,開箱檢查軸承型號(hào)為23048 CC/C3W33無誤,軸承外觀光亮,實(shí)測(cè)軸承滾珠游隙為0.2 mm,油煮到100 ℃時(shí)安裝到軸上。安裝后測(cè)靠電動(dòng)機(jī)端軸承外圈偏差為0.01 mm,靠風(fēng)葉北側(cè)軸承外圈偏差為0.008 mm,安裝符合要求。對(duì)系統(tǒng)其他設(shè)備檢查完畢后于17:30點(diǎn)火升溫,21:00投料生產(chǎn)后運(yùn)行恢復(fù)正常。

圖1 中控監(jiān)測(cè)軸承振動(dòng)值趨勢(shì)

圖2 損壞的軸承滾子

2 原因分析

(1)該調(diào)心滾子軸承其中一排滾子表面剝落磨損嚴(yán)重,有一顆滾子破裂損壞。

(2)因滾子損壞造成軸承內(nèi)外圈滾道發(fā)生磨損。

(3)軸承保持架完好。

此軸承安裝使用9 d損壞,而根據(jù)使用數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),該處軸承的使用壽命一般為18個(gè)月左右,從運(yùn)行、巡檢監(jiān)測(cè)過程、安裝符合要求以及潤(rùn)滑情況良好等方面綜合分析,結(jié)合新購(gòu)軸承供應(yīng)廠商檢測(cè)中心對(duì)損壞軸承鑒定,認(rèn)定發(fā)生事故的主要原因是軸承質(zhì)量問題。但不排除安裝過程中加熱環(huán)節(jié)發(fā)生過局部超溫的可能性。

3 預(yù)防與糾正措施

此次事故共造成停窯19.5 h,直接經(jīng)濟(jì)損失1.6萬(wàn)元,間接經(jīng)濟(jì)損失43.2萬(wàn)元,造成此次事故的主要原因是軸承質(zhì)量問題,今后應(yīng)注意以下幾點(diǎn)。

(1)采購(gòu)軸承時(shí)確保從正規(guī)渠道采購(gòu),以保證軸承質(zhì)量。

圖3 軸承滾道嚴(yán)重磨損

(2)加強(qiáng)其他大型風(fēng)機(jī)振動(dòng)值的監(jiān)測(cè)力度,防止類似事故發(fā)生。

(3)對(duì)損壞軸承及庫(kù)存同類軸承送有關(guān)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測(cè),更進(jìn)一步進(jìn)行分析,確保今后使用同類軸承的可靠性。

4 結(jié)束語(yǔ)

高溫風(fēng)機(jī)作為水泥窯系統(tǒng)的主要設(shè)備之一,其運(yùn)行的可靠性對(duì)窯的可靠性至關(guān)重要。此次高溫風(fēng)機(jī)軸承損壞導(dǎo)致停窯事故的發(fā)生和處理過程凸顯了設(shè)備專業(yè)巡檢和智能監(jiān)測(cè)診斷的重要性,通過振動(dòng)值的監(jiān)測(cè),操作人員能夠掌握設(shè)備運(yùn)行趨勢(shì),給及時(shí)處理設(shè)備事故贏得了時(shí)間,避免了更大的損失。同時(shí),對(duì)設(shè)備重要備品備件的質(zhì)量也要進(jìn)行嚴(yán)格?關(guān),堅(jiān)決使用正規(guī)廠商供應(yīng)的貨源,謹(jǐn)防假冒偽劣產(chǎn)品用于設(shè)備的安裝,以免在使用過程中造成不必要的損失。 

來源:《水泥》2021

(特別說明:版權(quán)歸原作者或機(jī)構(gòu)所有)