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四連桿改為滾輪的實踐與效果
2023-02-28紅星 魏振生
(阿榮旗蒙西水泥有限公司)
1 基本故障情況介紹
某公司2009年11月投產了一條日產5000t/d熟料生產線,由天津水泥工業(yè)設計研究院設計與主機配套,TCFC5500篦冷機采用引進丹麥公司技術制造四連桿支撐結構,見圖1,篦冷機有效面積128m²。
圖1 四連桿工作原理
該公司TCFC5500篦冷機篦床寬度為12列,每列寬度400mm,每列長度方向上共設有8組支撐點,一套四連桿裝置設有10個GE35ES關節(jié)軸承。TCFC5500篦冷機篦床下部支撐軸承合計12×8×10=960個軸承,潤滑點也是960個;潤滑管路復雜,各支管油量不均,缺油既難判斷又難處理。
運行第1年,這臺篦冷機運行狀況還好;到了第2年,四連桿機構故障逐漸顯現:①液壓缸座子開焊,斷缸頭;②四連桿軸承磨損,篦床標高下降;③行走梁跑偏,列密封漏料;④液壓缸超載,被迫減產運行,薄料層運行,風吹穿料層導致二次風溫度降低;⑤每次大修開始都要專門安排6人,直到大修結束,維修工時≥1400h/次,四連桿維修空間狹窄,費用昂貴,效果不明顯,就這樣折騰了5年。
2 四連桿支撐機構故障原因分析
(1)四連桿支撐機構的工作原理是正確的,它廣泛應用于海港碼頭裝/卸船機等潔凈空氣環(huán)境中。
(2)水泥廠篦冷機篦床下邊各風室內,由1~2臺風機鼓入窯頭附近的環(huán)境空氣,窯頭罩及窯頭密封不可能不漏粉塵,粉塵被風機入口負壓吸進,進入篦下各風室內,而各風室內都是“正壓”環(huán)境。
(3)篦下正壓氣流中,含有粉塵或粉塵濃度越來越大,盡管配有“高壓潤滑系統(tǒng)”靠油壓頂住粉塵進入,但是近千個“軸承群”中有1個損壞、潤滑系統(tǒng)近千條管路有1條不過油、GE35ES是兩側都不帶密封圈的結構,這些小概率事件一旦發(fā)生加上結構缺陷,粉塵進入軸承是不可避免的。
(4)四連桿機構處于正壓粉塵(尤其是磨蝕性極強的熟料粉塵)環(huán)境中,就像成千上萬只“啄木鳥”一樣去攻擊四連桿的近千個軸承,高壓氣流中的粉塵一旦進入四連桿軸承內,就會導致軸承磨料磨損。
(5)一組四連桿機構設有10個軸承,其中任何1個軸承磨損,四連桿都會失去原有的設計位置,立刻破壞四連桿工作原理,導致篦床標高下降,篦床跑偏、增加液壓缸附加載荷等一系列故障。
(6)該公司地處寒冷地區(qū),冬季時間長且夜間溫度經常在-40℃以下。集中潤滑系統(tǒng)近千條油管且Z細處僅有4mm左右,潤滑劑流動性變差對隸屬于滑動軸承的自位式關節(jié)軸承壽命帶來不利影響。
3 滾輪支撐機構的安裝及效果
基于以上原因,2014年初,公司領導下定決心拆除四連桿支撐機構,我們多次進入篦下測量,CAD制圖、圖上裝配,提前準備備品備件。利用11月季節(jié)性停產時間,拆除“四連桿支撐機構”,見圖2;安裝“滾輪支撐機構”,見圖3。
圖2 四連桿支撐機構
圖3 滾輪支撐機構
(1)TCFC5500篦冷機,自2014年11月拆除四連桿支撐機構,施工僅用15天就更換成滾輪支撐機構,運行至今近9年,實現了“無維修”設計。
(2)TCFC5500篦冷機,篦床支撐機構改造前后各參數對比見表1。
表1 TCFC5500篦床支撐機構改造前后各參數對比
(3)由表1可知,改造后液壓缸不再超載,實現了厚料層操作,二次風溫提高90℃,窯系統(tǒng)煅燒能力顯著增強,熟料提產800t/d。
(4)四連桿改為滾輪,總體投資不足100萬元,每年節(jié)約維修費用50萬元,加上熟料提產、窯系統(tǒng)無故障運行等帶來的經濟效益,投資回收期不足一年。
4 結語
從該公司的應用效果可以看出,滾輪支撐機構的優(yōu)點如下:
(1)潤滑點數量降低10倍,TCFC5500篦冷機整機設有96組滾輪,設有96個潤滑點,潤滑管路極其簡單。
(2)滾輪、輪軌均用鍛造低合金結構鋼,表面硬化處?,確保硬度HRC≥52,設計壽命≥13年;引入了“無維修”設計理念。
(3)滾輪安裝后,維修空間寬敞,很容易接近與更換滾輪組件。
(4)控制行走梁“橫向跑偏”與“垂直支撐”的功能均賦予滾輪,兩個功能一體化后,支撐結構更加簡單。
(5)滾輪底座上設有“高低可調裝置”,方便安裝與維修。
(6)采用日本TOPCON AT-B2自動水準儀操平找正,誤差控制僅0.7mm/10m,提高了安裝精度。
(來源:水泥工程)